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发明文摘及技术可行性分析 现行黄姜皂素生产工艺中废气排放
量较大。各企业都是将废气直接排放于大
气中。经实验分析,每生产一吨鲜姜向空气中排放废气0.3吨,有无机酸12千
克,固体颗粒物25千克,严重污染了空气,甚至形成酸雨,降于地表。空气中飘
浮的固体颗粒物通过降水进入河流,增加了河水的酸度、色度、COD和DOD指数,
严重影响水质,不符合清洁生产工艺要求,危及企业生存。本技术关键是先将废
气分离,对分离后的产品进行综合利用。其基本途径为废气通过分离器分离为固
液混合物和高温水蒸气;固液混合物中含有酸类物质和未水解的原料回收后再水
解。高温水蒸气先通过管道散热器加热生产中需要加热的部位,最后冷却为热
水,提供给水解或洗酸,若用此水洗酸可将洗酸时间从原来的48小时缩短为36小
时,缩短生产周期。 投产条件 黄姜皂素生产废气综合利用技术是在皂素生产工艺流程基
础上进行研究并且攻克
的。利用该技术对现有生产线进行局部改造就成,且具有易操作、易推广的特
点。 成本及利润评估 一个100吨生产能力的皂素厂,实现废气的
综合利用需投资8—10万元人民币,使
用该技术年节煤906吨,节水6540立方米,节电110730度,原材料利用率提高
3%,增加利润346,000元。 转让方式及条件 1、一次性买断;
2、对企业转让;3、持股参入分配。 备注
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